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突破狭小场地限制 南京工程公司精准完成金陵石化190吨核心塔器吊装

2026-06-05 10:11:02来源:互联网

2026年5月中旬,由南京工程公司承建的金陵石化轻馏分装置核心设备——抽余液塔,在周密筹备与精准操控下一次平稳落位至预设基础,为该装置后续安装调试工作扫清了关键障碍。

作为轻馏分装置承担油品分离提纯功能的“心脏”设备,这座抽余液塔整体吊装重量约190吨,塔体垂直高度达57米,相当于近20层民用住宅的高度。与常规吊装作业的开阔场地不同,此次吊装的作业区域条件极为苛刻:现场三面被已建成的管廊架、钢结构框架紧密合围,仅留单侧通道可供大型吊车进场,吊车最大回转半径被压缩至极限,稍有操作偏差就可能触碰周边设施,施工难度与风险远超普通吊装项目。

为确保吊装万无一失,南京工程公司项目团队提前启动筹备工作,从数据测量到方案推演,每一个环节都做到精益求精。技术人员携带高精度全站仪、激光测距仪等设备,对作业区域的管廊间距、钢结构高度、地面承载力等关键参数进行反复测量复核,累计采集近千组三维数据,为方案制定提供精准依据。随后,团队依托专业吊装模拟软件搭建数字化作业场景,对吊车站位、吊点设置、起升速度、回转角度等数十项变量进行全流程模拟,先后调整优化方案12次,最终确定了“单侧定点站位、分段平稳起升、毫米级精准回转”的吊装路径,确保塔体在移动过程中始终与周边设施保持安全距离。

吊装实施当天,现场各环节人员提前3小时就位,对吊车支腿受力、吊点捆绑牢固度、周边防护措施进行最后一轮全面检查。随着指挥信号发出,190吨重的抽余液塔缓缓离开地面,在吊车操作人员的精准操控下,沿着预设路径平稳回转,全程与周边管廊的最小间距仅为30厘米。经过近2小时的紧张作业,塔体稳稳落在预设基础之上,现场技术人员立即进行垂直度测量,结果显示偏差仅为2毫米,远低于行业标准允许的10毫米误差范围,实现了一次精准就位。

此次抽余液塔的成功吊装,不仅验证了狭小场地大型设备吊装方案的可行性,也为金陵石化轻馏分装置的整体施工进度按下了加速键。轻馏分装置投产后,将进一步提升金陵石化的油品加工精细化程度,助力企业优化产品结构、降低能耗水平。南京工程公司团队表示,这次吊装作业的成功,是技术实力与精细化管理的共同成果,未来将继续秉持严谨务实的作风,为石化行业重点项目建设提供可靠支撑。

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